Production Performance of Oil & Natural Gas Sector for the month of October, 2014
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I.
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A. CRUDE OIL
PRODUCTION – PERFORMANCE
|
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Month / Period
|
Planned
Target (TMT)
|
Actual
Production (TMT)
|
%age
achievement
|
Surplus(+)
Shortfall(-) Vis-à-vis target (%age)
|
Surplus(+)
Shortfall(-) over last year (%age)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October, 2014*
|
3287.936
|
3217.659
|
97.9
|
-2.1
|
1.0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April,2014-October,
2014*
|
22685.338
|
21819.586
|
96.2
|
-3.8
|
-0.9
|
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April,2013-October,
2013
|
|
22021.222
|
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TMT: Thousand
Metric Tonnes.
*: Provisional.
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.
COMPANY-WISE ACHIEVEMENT
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company /
State
|
Planned
Target (TMT)
|
Actual
Production (TMT)
|
%age
achievement
|
Surplus(+)
Shortfall(-) (%age)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC
|
2002.298
|
1903.284
|
95.1
|
-4.9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gujarat
|
414.583
|
386.640
|
93.3
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andhra
Pradesh
|
20.920
|
19.966
|
95.4
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamil Nadu
|
20.434
|
18.654
|
91.3
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assam
|
107.858
|
88.605
|
82.1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offshore
|
1438.503
|
1389.419
|
96.6
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIL
|
306.435
|
297.166
|
97.0
|
-3.0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assam
|
305.622
|
296.614
|
97.1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arunachal
Pradesh
|
0.813
|
0.552
|
67.9
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIVATE/JVC
|
979.203
|
1017.209
|
103.9
|
3.9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL
|
3287.936
|
3217.659
|
97.9
|
-2.1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. REASONS FOR
SHORTFALL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company /
State
|
Reasons
for shortfall
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC (offshore)
|
Less
production from few wells of NBP field / ESP reinstallation in three wells in
Mumbai High. Out of three wells requiring workover, one well put on
production and rig -deployment planned in remaining two wells in Nov/Dec
2014. Restricted production in Heera-Neelam due to clamping of sub-sea lines
|
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ONGC (Gujarat)
|
More than
envisaged decline of base potential in Kalol, Ahmedabad & Limbodara
fields and closure of wells due to less off-take by M/s. GAIL affected
production. Natural decline in brown fields, increasing water cut & more
than envisaged decline in Gandhar and Nada fields affected production.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC (Assam)
|
Natural
decline in brown fields & frequent power failure affected production.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC (Andhra
Pradesh & Tamil Nadu)
|
Closure of
wells due GAIL pipeline incident affected the production.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIL (Assam &
Arunachal Pradesh)
|
Less
production due to consequential effects of Bhands & Blockades.
Un-expected rise in water oil ratio/ gas oil ratio in few high productive
wells ( Bazaloni-3, BRK-8, MRN-37, BGN-14). Less contribution from drilling
due to non-availability of drilling Rigs: (a)One rig package has to be
transferred from Assam to Mizoram for time bound NELP drilling. (b)
Non-mobilisation of Drilling Rig by the contractor despite issue of LOA in
advance and repeated follow up.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pvt/JVCs (Arunachal
Pradesh)
|
Due to
repeated sand ingress in existing wells.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pvt/JVCs (Gujarat)
|
Well ceased
due to high water cut and SRP failure in two wells.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pvt/JVCs (Off-shore)
|
MA-6H Well
underperforming, MA field was shutdown due to cyclone from 11-13 Oct 2014. 4
Wells in MA field are closed due to water loading in Eastern Off-shore.
|
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A statement
showing Crude Oil Production during October, 2014 and cumulatively for the
period April,2014- October, 2014 vis-à-vis 2013-14 is at Annexure-I.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1
|
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II.
A. NATURAL GAS PRODUCTION PERFORMANCE
|
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Month
/ Period
|
Planned
Target (MCM)
|
Actual
Production (MCM)
|
%age
achieve-ment
|
Surplus(+)
Shortfall(-) Vis-à-vis target (%age)
|
Surplus(+)
Shortfall(-) over last year (%age)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October, 2014*
|
3127.168
|
2838.269
|
90.8
|
-9.2
|
-4.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April,2014-October,
2014*
|
21189.612
|
19630.437
|
92.6
|
-7.4
|
-5.6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April,2013-October,
2013
|
|
20801.379
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCM: Million
Cubic Metres.
|
|
|
|
|
*:
Provisional.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.
COMPANY-WISE ACHIEVEMENT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company /
State
|
Planned
Target (MCM)
|
Actual
Production (MCM)
|
%age
achievement
|
Surplus(+)
Shortfall(-) (%age)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC
|
2036.782
|
1879.775
|
92.3
|
-7.7
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gujarat
|
116.956
|
122.253
|
104.5
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rajasthan
|
1.320
|
0.359
|
27.2
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andhra
Pradesh
|
86.362
|
6.569
|
7.6
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamil Nadu
|
116.541
|
105.737
|
90.7
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assam
|
38.567
|
40.790
|
105.8
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tripura
|
119.035
|
96.326
|
80.9
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mumbai High
Offshore
|
1558.001
|
1507.741
|
96.8
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIL
|
251.418
|
222.133
|
88.4
|
-11.6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assam
|
227.748
|
201.989
|
88.7
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arunachal
Pradesh
|
1.860
|
1.033
|
55.5
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rajasthan
|
21.810
|
19.111
|
87.6
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIVATE/JVC
|
838.969
|
736.361
|
87.8
|
-12.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onshore $
|
147.748
|
118.840
|
80.4
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offshore
|
691.221
|
617.521
|
89.3
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL
|
3127.168
|
2838.269
|
90.8
|
-9.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$: Including
Coal Bed Methane production.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.
REASONS FOR SHORTFALL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company /
State
|
Reasons
for shortfall
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC (Rajasthan)
|
Less offtake
by consumers.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC (Andhra
Pradesh & Tamil Nadu)
|
Closure of
wells due GAIL pipeline incident affected the production.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC (Tripura)
|
Less offtake
by consumers.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC (Offshore)
|
Closure of
wells (G1-10 & G1-11) as M/s GAIL stopped taking gas due to pipeline
issues at their end. Production resumed from one well from 31-Oct-14 in
Eastern Off-shore. Less than envisaged production from Bassein field
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIL (Assam
& Arunachal Pradesh)
|
Low gas
withdrawal by gas customers. Due to pending commissioning of Gas Cracker
plant by BCPL withdrawal is only @ avg. 0.02 MMSCMD against planned
withdrawal rate of 0.535 MMSCMD (shortfall 16.5 MMSCM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIL (
Rajasthan)
|
RRVUNL :
frequent shutdown, operating at low efficiency due to grid problem.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pvt/JVCs (West Bengal)
|
Delayed
forest clearance received and Prolonged dewatering in new wells.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pvt/JVCs (Madhya
Pradesh & Jharkhand)
|
Incidental CBM
gas being produced in small quantities
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pvt/JVCs (Off-shore)
|
Natural
Decline of the RAVVA field. Non-associated gas wells are closed from 3-7-2014
after GAIL pipeline accident near Tatipaka and partial off take had begun wef
19.10.2014 by GAIL. 4 wells of MA and 10 wells of D1 D3 fields are closed due
to high water cut and sand ingress. Less production due to well integrity
issues & water loading of well in Western off-shore.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A statement
showing natural gas production during October, 2014 and cumulatively for the
period April,2014- October, 2014 vis-à-vis 2013-14 is at Annexure-II.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. A.
REFINERY CRUDE THROUGHPUT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(IN TERMS
OF CRUDE OIL PROCESSED)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month / Period
|
Planned
Target (TMT)
|
Actual
Production (TMT)
|
%age
achievement
|
Surplus(+)
Shortfall(-) Vis-à-vis target (in %age)
|
Surplus(+)
Shortfall(-) over last year (in %age)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October, 2014*
|
18629.731
|
19115.370
|
102.6
|
2.6
|
4.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April,2014-October,
2014*
|
130204.702
|
127798.043
|
98.2
|
-1.8
|
-1.7
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April,2013-October,
2013
|
|
129996.224
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*:
Provisional.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The crude
throughput in IOC (Gujarat & Bongaigaon ), BPCL (Kochi), HPCL(Mumbai
& Visakh), NRL, (Numaligarh), HMEL (GGSR), BORL (Bina), EOL (Vadinar)
and RIL (Jamnagar DTA ) refineries have exceeded their planned target. Crude
throughput in BORL (Bina) and IOCL (Gujarat) is higher than the planned
production due to deferment of planned shutdown.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The crude
throughput in IOC (Guwahati, Barauni, Haldia, Panipat, Digboi &
Mathura), BPCL (Mumbai), CPCL (Manali & CBR), MRPL (Mangalore), ONGC
(Tatipaka) and RIL (SEZ) refineries was less than their planned target.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company /
State
|
Reasons
for shortfall
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOCL, Panipat
|
Marginally
lower crude throughput in line with HSD demand.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOCL,Guwahati
|
Throughput is
in line with Assam crude receipt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOCL,Barauni
|
Throughput is
restricted due to low demand of HSD.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOCL, Haldia
|
Marginally
shortfall due to low demand of HSD.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOCL, Mathura
|
Throughput is
in line with black oil demand.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPCL, Mumbai
|
DHDS unit was
shutdown for 20 days in the month of Oct`2014 for RGC motor repair job. This
has resulted in build-up of HS HSD intermediate stock. Increase in
intermediate stock. Increase in HS HSD stock has resulted in reduction of
crude throughput.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPCL , Manali
|
Crude
throughput lower than plan due to CDU II shutdown for Atmospheric column tray
modification jobs.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPCL ,
Narimanam
|
Throughput is
lower than planned due to reduced availability of Crude (KG-D6 not available
after April`14)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A statement
showing refinery-wise production during the month of October, 2014 and
cumulatively for the period April,2014-October, 2014 vis-à-vis 2013-14 is at
Annexure-III.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. REFINERY
CAPACITY UTILISATION
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month
|
Utilisation
(%)
|
Period
|
Utilisation
(%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October, 2014*
|
104.7
|
October,
2013- October, 2014
|
101.4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October, 2013
|
100.4
|
October,
2012- October, 2013
|
103.1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The
refinery-wise details of the capacity utilisation during October, 2014 and
cumulatively for the period April, 2014 - October, 2014 vies-a-vies 2013-14
are given in Annexure-IV.
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